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工作總結

發表時間:2026-04-13

(推薦)化工工廠技術工作總結。

干化工第十一個年頭,頭一回正兒八經坐下來寫自己的總結。不想寫成那種給領導看的流水賬,就說說這一年碰到的幾個真問題,還有我自己栽過的跟頭。

先說那個反應釜溫度的事。裝置是五年前上的,DCS系統倒是新換的,溫度曲線看著漂亮,平穩得很。可我每次去現場巡檢,手背貼著釜壁,總感覺比中控室顯示的數要燙。拿紅外測溫槍對著釜壁中段打一下,56度;回頭看操作站,顯示52度。差了4度。

4度在常溫下不算什么,可我們做的是丙烯酸酯聚合,放熱峰值能到110度。如果溫度測不準,冷卻水該開的時候不開,或者開晚了,飛溫就是幾分鐘的事。我跟當班班長說這熱電偶有問題,他說“一直都這樣,儀表的人來校過,說在誤差范圍內”。我沒吭聲,自己借了把扳手去拆保溫。

保溫棉撕開一看,熱電偶的安裝套管只伸進去不到十公分。管徑是DN150,按標準插深至少得一百毫米。這玩意兒測的根本不是液相溫度,是氣相。氣相溫度跟液相能差出好幾度,尤其是液位低的時候。我找儀表班長理論,他說“當初施工隊就這么裝的,圖紙也沒標清楚”。我沒再爭,自己算了一下插深,要求改到120毫米,再往套管底填滿導熱硅脂。改完連續測了三天,最大偏差0.4度。

這事后來我在車間技術會上講過一句話:數據本身不會騙人,但測數據的方法會。

精餾塔那個問題更折騰。塔頂產品是乙酸乙酯,純度要求99.5%以上。操作工反映,每個月總有那么幾天純度往下掉,調到98%左右,怎么加回流比都拉不回來。我調了半年的DCS歷史趨勢,一條曲線一條曲線對,發現一個規律——每次掉純度之前,原料罐區都做過切換。化驗室給的原料分析報告一切正常,可進料的真實組分就是變了。

后來我想了個笨辦法:在進料管線上裝了個在線近紅外。不是新買的,從隔壁停產的車間拆了一臺舊的,自己接線、校準、建模。花了兩個星期,光建模型就用了一百多個原料樣品的譜圖。現在進料一變,模型三秒鐘就能算出醋酸含量,自動給回流比調節器送一個前饋信號。操作工老劉跟我說,你這東西好使,我現在不用半夜爬起來調回流比了。

但是,我得老實說,這東西不是萬能的。有一次模型突然不準了,預測的純度跟化驗室差了一個點。我查了半天,發現是原料里混進了一種之前沒出現過的雜質——異丙醇。模型沒學過這個,當然傻眼。后來又補了二十多個含異丙醇的樣品進去重新訓練。這件事讓我明白,自動化不是上了設備就完事,得有人一直盯著、一直養著。

泵的事就不多說了,就說機封。三個月換四次,誰受得了?我拆了舊機封拿回辦公室看,摩擦副表面不是鏡面的,是一圈一圈的波紋。拿百分表打泵軸,徑向跳動0.18毫米,標準是0.06。軸彎了。換軸、找正、重新灌漿,到現在跑了八個月沒漏。維修班長后來請我喝了瓶可樂,說“你要是早來兩年,我能少換二十套機封”。

質檢那檔子事差點鬧矛盾。一批冰醋酸到廠,化驗單上純度99.8%,水份0.1%,都合格。我開桶蓋聞了聞,覺得不對勁——有股淡淡的、有點像醋但又帶點餿的氣味。以前來的貨沒有這個味。我跟采購說復檢,采購嫌麻煩,說“人家大廠出的,能有假?”我堅持,自己爬罐取樣送化驗室做氣相色譜。結果醋酸含量只有99.5%,水份倒是不高,但多了0.3%的丙酸。丙酸這東西,做酯化反應的時候會消耗催化劑,每噸產品多花十五塊錢的催化劑錢。這車貨120噸,光催化劑就多花一千八,還不算反應時間的延長。采購沒再說話,把貨退了。

現在說說我沒做好的。

一次管線小改造,304不銹鋼換成316L,我覺得材質升級了肯定沒問題,就沒走變更流程。管線焊上去試壓,焊縫處冒泡——氯離子腐蝕。原來介質里氯離子濃度比設計值高了十倍,304扛不住,316L也扛不住,得用雙相鋼。就因為少了一道材質復核的程序,割掉重焊,耽誤了三天工期。車間主任沒罵我,但說了句話我記到現在:“你覺得沒事的時候,最容易出事。”

還有一次,循環水壓力突然從0.4兆帕掉到0.2兆帕。我當時在盯精餾塔,根本沒注意公用工程那邊。等到冷凝器冷卻不夠,塔頂溫度開始往上竄才反應過來。緊急降負荷、開備用泵,折騰了四十分鐘才穩住。事后查,是循環水站的過濾器堵了,但沒有人通知我們。現在我每天接班第一件事,就是看公用工程的壓力、溫度、電導率,看完簽字。操作工一開始嫌煩,我跟他們說,你少簽一個字,可能就要多干四十分鐘的急活。

明年想干三件事,都是具體的事。

第一件,把HAZOP分析從柜子里拿出來。我們車間三年前做了一套HAZOP,厚厚的三大本,鎖在資料柜里從來沒翻過。我選了一個工段——酯化反應工段,打算帶著四個操作工重新過一遍。每周花兩個小時,把每一個節點、每一個偏離都掰扯清楚,能改的馬上改,不能改的列計劃。操作工老周說“這玩意兒有用嗎?”我說你跟著我走完一遍,覺得沒用我給你買煙。

第二件,給關鍵設備建檔。不是那種應付檢查的檔案,是我自己用的。每臺泵、每臺換熱器、每臺攪拌器,我畫一張表格,每天記錄振動值、溫度、電流、出口壓力。畫成趨勢圖,貼在控制室墻上。誰發現數據異常了,用紅筆畫個圈。目標是做到“換機封之前就能知道它要漏”,而不是漏了再換。

第三件,把操作法上的“緩慢打開”四個字換成數字。我們精餾塔的進料調節閥,操作法上寫著“緩慢打開進料閥”。有人開三分鐘,有人開半小時。我拿秒表掐了三個老操作工的正常操作時間,最快的四分二十秒,最慢的九分鐘。取中間值六分鐘,加上一個安全系數,寫成“在六分鐘內均勻開至設定開度”。再給新員工畫個曲線圖,告訴他們前兩分鐘開10%,中間兩分鐘開到50%,最后兩分鐘開到100%。這樣誰來了都知道什么叫“緩慢”。

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文章來源://m.wz2.com.cn/gaofenzuowen/190751.html

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