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工作總結

發表時間:2026-04-24

沖孔模具試用期工作總結。

說三件事,您給評評理。

頭一件是剛進廠第二周那個夜班。電話響的時候我正在翻以前的事故報告,差點沒把手機摔了。“3號沖床模具卡死,整條線停半小時了。”我到現場一看,沖頭斷在凹模里,廢料堵得跟血栓似的。生產班長急得轉圈,質量巡檢員舉個手電照照產品,抬頭跟我說:“前邊三百多件,孔毛刺超了。”我當時心里就咯噔一下——三百多件,返修?報廢?誰擔?

先不扯責任。我跟小劉分工,他去拿拉拔器,我扒模具圖紙。拆開一量導柱間隙,比標準大了0.15毫米。你猜怎么著?上個月的保養記錄上寫著“正常”,簽字那哥們兒上周剛調走。我拿著塞尺去找生產主管,把間隙值拍他桌上:“這活兒誰簽的字誰心里清楚,但從今天開始,上機前必須兩個人查:操作工目檢,模修工用塞尺測,兩個簽名缺一個不開機。”他愣了愣,點點頭。后面兩個月,導柱引發的故障從每周平均兩次降到一次。這事兒我后來一直琢磨:光靠自覺沒用,得把流程卡死。

第二件是跟采購和工藝吵架那次。0.8的鍍鋅板,沖出來半邊孔光溜半邊毛刺。我蹲在送料架前看了半天,發現卷料邊緣波浪形——寬幅差正負0.3毫米。找工藝老周,他兩手一攤:“標準是技術部定的。”找采購,采購說:“價格壓到最低了,能用就行。”我當時氣得差點把扳手摔了——你們都不認賬,線停著算誰的?

沒轍,我硬拽著老周去現場切樣板打硬度,果然硬度偏上限。我當場調模具間隙,從雙邊0.1放到0.13,順便把吹氣角度改了。但你知道最氣的是什么嗎?調完了,采購還在旁邊嘟囔“又不是不能用”。我直接跟他說:“這批料我幫你消化了,改做內板件。但下回新供應商的料,先送兩米樣板做沖裁試驗,不合格不許進貨。”采購還想磨嘰,我說:“上次停機6小時,損失夠買兩噸好料,你要不要看看財務數據?”他閉嘴了。后來還真成了規矩。

第三件最窩火。副連續模,每沖五千次下模鑲件就松。老李干了八年,每次都打螺紋膠鎖緊,五千次一過準松。我讓他拆下來涂紅丹粉看接觸面,好嘛,百分之四十都不到。根本不是螺絲的事兒,是底面沒磨平。我跟小張把那十二塊鑲件全拆了,上平面磨床修平行度到0.01毫米,重新配墊片,用扭矩扳手按順序鎖。現在跑兩萬次都不松。我把步驟拍成照片貼在看板上,小張照著做,上個月他自己處理了三回類似的隱患。

說句實話,試用期里也有搞砸的時候。有回我堅持要停線換模具彈簧,生產主管死活不同意,說“再撐兩小時就換班了”。我沒聽他的,直接找車間主任簽字停了。結果拆開一看,彈簧根本沒壞,是我判斷錯了——其實是導套缺油。主任把我罵了一頓:“停線一小時損失多少錢你知道嗎?”那天下班我蹲在車間門口抽了三根煙。后來我學乖了,再懷疑彈簧,先拿百分表壓一下測彈力值,數據說話,不拍腦袋。

還有一回更丟人。我試了一種新研磨膏修刃口,覺得應該比油石快。結果上機沖了不到兩百下,刃口崩了三塊。廢了六七十個件,全是毛刺超差。我老老實實換了回油石,把那罐研磨膏扔進了垃圾桶。教訓是什么?新東西先在報廢模具上試,別拿產線當試驗場。

試用期最后一周,質量部說某車型沖孔板邊距超差,要封存五百多件。我去查定位塊、送料滾輪,全沒問題。夜班有個老操作工叼著煙走過來:“小張,這幾天車間溫度高,鋼材從庫房搬出來放兩小時就燙手了,你量過溫差嗎?”我一拍腦門——熱脹冷縮。材料溫度每升十度,送料長度漂移將近0.1毫米。后來我在沖床上加了個紅外測溫探頭,跟設備科老陳(就是那個修傳感器修了十五年的老師傅)喝了頓酒,他幫我寫了段補償邏輯,溫度一變自動修正送料參數。這法子不是我想的,是老操作工和老陳幫我捅破的窗戶紙。所以你說,跨部門協作是啥?就是你肯低頭問,人家才肯幫你。

三個月下來,我主導修了七副老病模具,寫了三份點檢表,拉了兩個跨部門流程(來料試驗和金屬異物聯防)。但毛病也多:備件庫存還是亂,夜班執行力時好時壞,培訓記錄有人造假。這些不是我一個人能改的。不過有一件事我敢拍胸脯——現在半夜電話響,我知道該先查間隙還是先查導向,也知道該拉上誰一起扛。這就夠了?不夠。還有一把舊彈簧沒換,還有一副模具有暗裂沒找到,下季度接著啃吧。

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