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工作總結

發表時間:2026-04-06

2026年浮法操作工個人工作總結。

今年前三個季度,我所在的班組成品率92.3%,比去年同期高了1.8個百分點。這個數字看起來不大,但折合到600噸生產線上,相當于每個月少報廢將近兩千平方米的玻璃。實話講,這成績不是靠運氣,是二十多個夜班、七次工藝調整和三次應急搶修堆出來的。

先說一個讓我印象深刻的失敗案例。四月份試產2.5mm超薄玻璃,頭三天炸板率一度沖到8%。按常規思路,我以為是錫槽出口溫度太低,連續往上調了五度,結果炸得更厲害。那幾天真是焦躁——半夜睡不著,蹲在退火窯前面看應力條紋。后來拿紅外熱像儀掃了一遍玻璃帶的橫向溫度分布,發現邊部比中部低了將近18度,不是整體溫度的問題,是橫向溫差過大。我之前的調整方向完全反了。把邊部電加熱從38%提到45%,同時把中間兩組加熱降了5%,四個小時后炸板率掉到3%以下。這事給我的教訓是:別急著下結論,先拿數據說話。

再說說產量。到三季度末,累計切裁12.6萬平方米,良率穩定在91.5%以上。六月份有個亮點:3mm光伏背板玻璃連續七天在線切裁率做到94.2%。怎么做到的?不是靠什么高招,就是把錫槽出口的溫度梯度重新捋了一遍。之前玻璃帶老是出現波浪彎,邊部起皺。我花了一個中班的時間,用熱電偶一根一根地測了出口三米內的溫度點,發現邊部比中間低了12度,但冷卻水包的位置又太靠后,冷卻效果不均勻。后來把水包往前推了15公分,同時把邊部電加熱的輸出從45%提到52%。調完之后守在操作臺前兩個小時,每十五分鐘測一次板寬方向的厚度分布,看著曲線一點點變平,那種踏實感沒法用語言形容。

設備故障這塊,八月份有個突發狀況。凌晨兩點多,過渡輥臺的三號輥傳出尖銳的金屬摩擦聲。打開觀察門,石墨塊已經磨得只剩兩毫米厚,再跑半小時輥面就要被刮傷。按規程得停線更換,但窯里還有一千兩百噸玻璃液,停線損失至少二十萬,而且窯壓會劇烈波動,后續復產至少浪費半天。我當時的判斷是:輥面還沒傷到,可以臨時降速運行。跟維修工商量后,把三號輥的線速度從100%降到95%,同時用低壓氮氣從側面持續吹掃輥面降溫。這個方案風險很大——速度差太大會導致玻璃板堆疊。我們每隔二十分鐘用紅外測溫槍打一次輥面溫度,四次測量都在可控范圍內。撐到晨班人員到齊,組織四十分鐘搶修更換石墨塊,玻璃板全程沒斷。事后班長說我是賭了一把,我說這不是賭,是算過的——速度差5%以內,玻璃帶本身的張力足夠克服摩擦。

質量驗收上,我們內部定的氣泡標準比國標嚴:直徑超過0.3mm就算廢品。為了找到氣泡的分布規律,我做了個笨辦法:每班取三張樣板,把氣泡位置描在坐標紙上,標注大小和形狀。兩個月攢了將近兩百張圖,疊在一起看,發現氣泡集中在距離南邊500到800毫米的帶狀區域。這個指向性很明確——那片區域正對著熔化部三號小爐。后來配合熔化工程師把該小爐的空燃比從1:9.5調到1:9.2,氣泡率從1.2%降到0.6%。但另一半氣泡依然存在,我繼續看圖,發現那些殘留的氣泡大多是橢圓形,而且分布更靠近北邊。橢圓形氣泡通常是澄清區的問題,下一步準備查四號小爐的氣氛。 dsBj1.COM

還有一個細節:錫槽入口的密封泥封,以前每周都要補一次,而且固化太快,抹上去沒兩小時就開裂。我試了三次配比——第一次加石英粉太多,附著力差;第二次減了磷酸,固化太慢,停風機時間過長影響槽內氣氛;第三次換成硅溶膠做固化劑,摻5%的細石英砂,現在能撐一個月不開裂。修補時不用停風機,槽內壓力波動控制在2帕以內。這個改進不大,但每個月能省下三個小時的檢修時間。

最讓人無奈的還是原料波動。有一陣子鐵含量忽高忽低,成品玻璃上出現一圈圈的黃綠色條紋。我把有缺陷的板子留了樣,送到化驗室測了鐵含量,范圍在0.08%到0.12%之間波動。反饋給原料車間,對方說是礦源批次不同,一時半會兒改不了。我們只能自己想辦法:在拉邊機上做文章,把邊部溫度再提高5到8度,讓條紋往板邊趕,切邊時直接切掉。這叫沒辦法的辦法,但總比坐等強。

下一步的重點是錫槽氧含量控制。現在的在線氧分析儀探頭容易污染,讀數滯后將近兩分鐘。我準備試試旁路取樣——從槽內引出一路氣體,經過濾和降溫后再測量,理論上響應速度能快到一分鐘以內。已經跟儀表組說了,下個月先做一套簡易裝置跑一周看看效果。

干這行十年,越來越覺得玻璃這東西騙不了人。你偷懶,它就炸板;你糊弄,它就出氣泡。每塊板的條紋、光畸變、厚薄差,其實都在告訴你生產線的毛病出在哪兒,就看你愿不愿意蹲下來仔細看。

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文章來源://m.wz2.com.cn/gaofenzuowen/190478.html

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